王勇逃🂾🔗🀰离了莫🔏清影的办公室,是真的去了工厂🛧的生产车间。
因为还没有对外出售和大量自用,工厂没有进入大规模量产阶段,而是🏞🛐🛥在不断改善工艺技术与质量管理标准。
比如制造主板的时候,工人们要快速插入各种电子元器件,往往会插得不⚈🏝🛄到位或忙中出错。
这样会造成后续焊接环节时焊接失败,♐或严重影🄗响制造效率🍭。
出现问题,王勇就会🄦⛟去针对性解决,比如增加工位,减少工🍭人的工🗯🟅🚴作量,由一人插五种电子元器件,减少到三种。
同🔛🁗🅽时也进行清晰的标注,比如在电路板上面设几个投射光斑,只要主板卡到位,主板上面的射灯就会清晰的标注该工位的工人该插哪几个孔,同时因光斑的不同,工人明白该插哪种元器件,这样能杜绝忙中出错的情况。
这其实很简单,是一个跟主板同样大小的盒子,里面装有高功率射灯,可是盒子只有几个不同规则的小孔供光线通过,投射到主板上的规定位置🄎🟦🟘。🞼
路是人走出来的,办法是人想出来的。
王勇就是凭着自己的聪明才智,解决制造工艺上🄗的一个🔚🁍个难题。
不要说人工出错了,就是那些自动设备出问题,他都能一一想到解🗯🟅🚴决的办法,并请刘美娟或操作🞘🔜🁟人员解决问题,使产品的良品率一次次提高。
比如最容易出问题的焊接环节,有🛥时焊点过大,把旁边的电路接通了,造成短路或信号错乱,他就认真细致的找原因,从而找到解决的办法。
这主要是归功🔏于他的专注,工人毕竟没有他这样的责任心,出现问题或是漠不关心,认为理所当然,或是报告给他了事😻。🌓⚐🐡
而他不同,他是老板,生产效率与质量问题,都是🃈🕷🎑关乎公司的生存大事,他比谁都重视🚜,🔋⚭🔫自然会认真的解决问题。
在这个磨合与调试的🄦⛟过程中,他并未大声斥责🛧员工,而是默默观察他们,看谁更认真更负责。
说实话,老工人有优势,可以拿🈲来就用,不用手把手的教他们,但是坏处也不少,那就是他们基本上都染上了老工油子的毛病,对提高产品质量,基本上是漠不关心。
老🔛🁗🅽工油子的毛病就是60分万岁,只要不出大问题,他们是不会关心的。
是毛病就很难改变,不用刻骨铭🈲心的事例去教育他们,他们连☶改变🗯🟅🚴的意识都没有。
所以直到现在为止,王勇还没有提拔一名管理干部,🞂👔提拔就是一种最好的教育手段,但他认🂭💄为目前还没有人符合他的要求。
整个公司里面,🟉做事认真负责的,反而是那些以前从未有过工作经验的人,因为他们还未行成这个坏🏟🜻习惯。
比如孙涛这个保🟉安主管,工🔛🁓🅕作就极端负责,在安保管🞂👔理这一块,王勇很放心。